文本记录ID

Ketika Kebocoran Gas Pestisida Meracuni 500.000 Orang dalam Satu Malam (Bhopal Disaster)

16m 42s2,101 字数397 segmentsID

完整文本记录

0:00

Pada tahun 1984 terjadi kebocoran gas

0:03

beracun pada sebuah pabrik pestisida di

0:05

kota Bopal, Madya Prades, India.

0:08

Kebocoran gas ini menyebar ke seluruh

0:10

kota dan menyebabkan lebih dari 500.000

0:12

orang mengalami keracunan gas kimia

0:14

berbahaya.

0:16

Pemerintah kota awalnya mengkonfirmasi

0:18

ada 3.800 orang korban yang meninggal

0:21

secara langsung dari kejadian ini. Dan

0:23

estimasi lanjutannya menunjukkan ada

0:25

total 16.000 RB kematian yang terkait

0:27

dengan pelepasan gas ini. Sekitar 40.000

0:30

orang diperkirakan mengalami luka parah

0:32

dan menderita penyakit serius. Peristiwa

0:35

ini kemudian dikenal sebagai salah satu

0:37

bencana industri yang paling mematikan

0:39

di dunia.

0:41

Ini adalah glopal disaster.

0:50

Tahun 1969, perusahaan Amerika Union

0:53

Carbate Corporation UCC mendirikan

0:56

sebuah pabrik pestisida di Kota Bopal,

0:58

Madya Prades, India.

1:01

Pabrik cabang India ini dibuat untuk

1:03

memenuhi kebutuhan pestisida global dan

1:05

kebutuhan di India yang memang jumlahnya

1:08

besar dan terus berkembang di waktu itu.

1:10

Mengingat di tahun 1960 sampai 70-an di

1:13

India mereka sedang aktif mendorong

1:15

sektor pertanian di dalam negerinya.

1:18

Selain itu ada juga pertimbangan dari

1:20

aspek regulasi di mana saat itu India

1:23

masih sangat longgar terkait dengan

1:25

regulasi keamanan industri. Jadi, pihak

1:27

pabrik bisa lebih mudah dan lebih murah

1:30

untuk membuat pabrik dengan resiko bahan

1:32

kimia berbahaya. Dibandingkan misalnya

1:34

mereka bangun pabriknya di Amerika yang

1:37

tentu aturannya sangat ketat, mereka

1:39

harus menyesuaikan banyak hal, butuh

1:41

biaya yang lebih besar. Maka dari sini

1:44

pabrik pestisida di Bopal pun berdiri

1:46

tahun 1969.

1:50

Pada awal pendirian, pabrik ini

1:52

sebenarnya mendapat banyak penolakan

1:53

akibat lokasinya yang bersebelahan

1:56

langsung. sangat dekat dengan pemukiman

1:58

padat penduduk. Perusahaan diminta untuk

2:01

memindahkan lokasi pabriknya ke bagian

2:03

kota yang lebih jauh dari penduduk. Tapi

2:05

meskipun demikian, entah bagaimana

2:08

perusahaan ini tetap berhasil untuk

2:10

dapat persetujuan dari pemerintah kota

2:12

dan pemerintah pusat untuk bangun

2:14

pabriknya di lokasi itu.

2:21

Jadi proses yang terjadi di dalam

2:22

pabriknya untuk memproduksi pestisida

2:24

adalah seperti ini. Singkatnya ada empat

2:27

tahapan proses pembuatannya. Pertama,

2:30

prosesnya dimulai dari membuat gas

2:31

fosen, lalu diolah menjadi metil

2:34

isosianat atau MIC. Di mana MIC ini

2:37

disimpan dulu untuk stok dan kalau udah

2:39

perlu produksi, gas ini nanti akan

2:41

diolah menjadi karbaril lalu diolah

2:43

menjadi pestisida.

2:45

Yang pasti ini adalah sebuah proses

2:48

kimia yang harus dilakukan secara sangat

2:51

hati-hati ya. Karena kalau kita lihat

2:53

prosesnya ini di awal prosesnya butuh

2:56

gas fos gen. Kalau kalian ingat

2:58

pembahasan videoku sebelumnya tentang

3:00

kisahnya Frit Zber, di situ ada

3:03

pembahasan bahwa gas Fosgen ini adalah

3:06

gas yang memang dikembangkan sebagai gas

3:08

beracun di perang dunia pertama. Jadi

3:11

gasnya adalah gas yang beracun dari

3:14

awal. Kemudian gas ini diolah menjadi

3:16

MIC. Yang ini pun juga tidak kalah

3:19

berbahaya. Nah, di awal-awal pabrik ini

3:21

berdiri, dia dapat kiriman dari Amerika

3:23

langsung berupa bahan karbaril yang lalu

3:25

diolah menjadi pestisida di pabriknya.

3:28

Jadi di awal prosesnya masih singkat.

3:30

Kemudian di tahun 1977 prosesnya udah

3:33

lebih advance. Pabriknya ini enggak lagi

3:35

diberi karbaril tapi diberi bahan MIC

3:38

yang kemudian diolah menjadi karbaril

3:40

lalu diolah menjadi pestisida. Kemudian

3:42

mulai tahun 1980, pabrik ini mulai

3:45

melakukan produksi pestisida secara

3:47

penuh. Artinya dia mulai membuat dari

3:50

gas fos-nya diubah jadi MIC, jadi

3:53

karbarin, lalu jadi pestisida. Tapi

3:56

sayangnya ketika pabrik ini mulai

3:58

melakukan proses produksi yang lebih

4:00

kompleks ini, pabrik ini mulai

4:02

bermasalah,

4:03

proses pengoperasian pada pabrik ini

4:06

sangat jauh dari standar keamanan dalam

4:08

produksi bahan kimia berbahaya.

4:10

Mayoritas pekerja hanya diberi training

4:13

singkat dan saat bekerja mereka tidak

4:15

menggunakan standar APD seperti masker

4:18

atau pakaian pelindung. Beberapa kali

4:20

terjadi kebocoran gas berbahaya di

4:22

lingkungan pabrik seperti misalnya gas

4:24

MIC, gas fosgen, gas klorin, dan gas

4:27

berbahaya lainnya yang kebocoran ini

4:30

bahkan sudah beberapa kali menimbulkan

4:32

korban jiwa. Bahkan pada tahun 1982,

4:36

auditor dari perusahaan induk pabrik ini

4:38

juga sebenarnya sudah memperingatkan

4:40

tentang kemungkinan terjadinya reaksi

4:43

yang tidak terkendali pada pabrik ini.

4:45

Tapi manajemen pabrik masih mengabaikan

4:48

peringatan itu.

4:51

[Musik]

4:53

Di tahun 1980-an terjadi gagal panen dan

4:56

bencana kelaparan yang cukup besar di

4:58

India. Yang ini berdampak pada kemampuan

5:01

petani membeli pestisida. Kondisi ini

5:04

membuat permintaan pestisida di pabrik

5:06

ini semakin menurun. Dalam kondisi ini,

5:08

pabrik tetap beroperasi, tapi kapasitas

5:11

produksinya dikurangi jadi seperempat

5:13

kapasitas saja. Dan proses produksi ini

5:15

dilakukan dengan peralatan dan prosedur

5:18

keselamatan yang makin jauh di bawah

5:20

standar yang harusnya digunakan di

5:22

pabrik pusatnya di Amerika. Pemerintah

5:24

lokal sebenarnya juga menyadari ada

5:27

potensi masalah kesehatan dari pabrik

5:29

ini, tapi mereka membiarkannya.

5:32

Pihak pemerintah mereka khawatir kalau

5:35

pabrik ini tutup akan ada dampak ekonomi

5:38

yang lebih besar karena pabrik ini

5:39

memang jadi salah satu penyerap kerja

5:42

yang sangat besar di wilayah itu.

5:44

Standar keselamatan yang diabaikan dan

5:46

berbagai permasalahan yang terjadi

5:48

sebelumnya akhirnya makin membesar

5:51

hingga puncaknya terjadi pada 3 Desember

5:53

1984.

6:04

Beberapa bulan sebelum kejadian, pabrik

6:06

sedang memproduksi MIC cair untuk

6:09

disimpan di tangki penyimpanan.

6:11

Berdasarkan peraturan dari pabrik, batas

6:13

maksimal pengisian tangki penyimpanan

6:15

adalah 50% dari kapasitasnya atau

6:18

sekitar 30 ton. Tapi mereka menyimpan

6:21

dalam jumlah yang lebih besar.

6:24

Pada akhir Oktober 1984, salah satu

6:26

tangki penyimpanan yang sudah berisi 42

6:29

ton MIC cair mengalami kerusakan

6:32

sehingga MIC-nya tidak bisa dipompa

6:34

keluar. Dari sini produksi MIC di pabrik

6:37

bupal dihentikan untuk sementara waktu

6:39

untuk dilakukan perbaikan. 2 Desember

6:42

1984 dilakukan pembersihan pipa saluran

6:46

dari tangki tersebut. Tapi tanpa

6:47

disadari air masuk ke dalam tangki

6:50

penyimpanannya.

6:52

Nah, masuknya air ke dalam tangki

6:54

penyimpanan ini adalah hal yang

6:56

sangat-sangat berbahaya dan memicu

6:58

bencana. Kondisi ini ketika air masuk ke

7:01

tangki penyimpanan memicu reaksi

7:03

eksotermis. Reaksi yang menghasilkan

7:06

panas dan kemudian menyebabkan tekanan

7:08

dalam tangki ini meningkat. Tekanannya

7:11

meningkat dari yang awalnya 2 psi

7:13

menjadi 10 psi pukul 11.00 malam. Dalam

7:17

kondisi ini, dua orang karyawan senior

7:20

mereka masih mengira kalau kenaikan

7:22

tekanan ini cuma terjadi karena

7:24

kesalahan alat ukur saja. Mereka ngira,

7:27

"Ya memang alatnya udah banyak yang

7:28

rusak-rusak. Mungkin ini adalah

7:30

kesalahan alat ukur saja." Tapi ternyata

7:33

kondisinya makin memburuk.

7:36

Tak lama kemudian, para pekerja di area

7:38

pabrik mulai merasakan efek akibat

7:41

paparan gas MIC dalam jumlah kecil. Dan

7:44

mereka sudah tahu kalau ada kebocoran di

7:46

sini. Malam sudah ganti hari, udah ganti

7:49

dini hari 3 Desember 1984,

7:52

reaksi pada tangki penyimpanan mulai

7:55

meningkat dan menjadi reaksi yang tidak

7:57

terkendali. Pukul 0.40, suhu di dalam

8:00

tangki penyimpanan melonjak hingga batas

8:02

pengukuran 25 derajat dan tekanannya

8:05

naik sampai 40 psi. Tekanan ini

8:08

menyebabkan retakan pada beton di atas

8:10

tangki penyimpanan yang kondisi ini

8:13

kemudian memicu sebagian gas MIC lepas

8:15

ke udara. Konsentrasi gas MIC yang lepas

8:18

ini semakin tidak terkendali dan alarm

8:22

pun dinyalakan. Para pengerja di pabrik

8:25

langsung mulai lari-lari. Mereka

解锁更多

免费注册以访问高级功能

互动查看器

观看带有同步字幕、可调节叠加层和完整播放控制的视频。

免费注册以解锁

AI 摘要

获取由 AI 立即生成的视频内容摘要、要点和结论。

免费注册以解锁

翻译

一键将字幕翻译成 100 多种语言。以任何格式下载。

免费注册以解锁

思维导图

将字幕可视化为交互式思维导图。一目了然地了解结构。

免费注册以解锁

与字幕聊天

提出关于视频内容的问题。直接从字幕中获取由 AI 驱动的答案。

免费注册以解锁

从您的字幕中获得更多

免费注册并解锁交互式查看器、AI 摘要、翻译、思维导图等。无需信用卡。